En av park- och gatuarbetarnas många verktyg, är den traditionella sopkvasten.
Sopkvasten används för att städa upp ytor där maskiner inte kommer åt, såsom;
under bänkar, i hörn och mindre områden. Vid användning av en traditionell
sopkvast innefattar rörelsen rotation och framåtlutning av kroppsställningen, som
kan om den utförs under en längre tidsperiod leda till muskuloskeletala besvär och
ha negativa effekter på hälsan. Detta projekt syftar till att utveckla ett nytt
rengöringsverktyg för att minska framåtlutad, roterad kroppsställning.
Denna avhandling har använt en produktutvecklingsmetodik och en biomekanisk
analys för att uppfylla en faktabas för att nå målet. Översyn av litteratur,
biomekanisk analys och benchmarking användes för att ställa in
kravspecifikationer för detta projekt. Projektet tillämpade David G Ullman iterativ
produktutvecklingsmetodik, inklusive brainstorming, Quality Function
Deployment, Morfologi, Pugh's matris och Failure Mode Effects Analysis. Vidare
har en fungerande prototyp byggts som ett sista steg i utvecklingsfasen.
Utvärdering av prototypen i jämförelse med den traditionella sopkvasten, utfördes
med hjälp av 3D rörelseanalys (Qualisys motion capture-system) och ytelektromyografi
(Mega 8-kanalsystem) på en testperson.
Projektet resulterade i en fysiskt fungerande prototyp som kan användas till
liknande uppgifter som en traditionell sopkvast. Prototypen påtvingar användaren
att skjuta rengöringsverktyget framför kroppen med en symmetrisk kroppställning
i alla tre planen. Jämförelsen mellan en traditionell sopkvast och prototypen
visade en minskning i muskelaktivitet vid användning av prototypen. Dessutom
visade rörelseanalysen att arbetsställningen var mindre framåtlutad och roterad i
ryggen. Vidare kunde testpersonen hålla neutrala vinklar i axlar och handleder
under hela utförandet av uppgiften. Märk väl att de biomekaniska analyserna
enbart gjorts på en deltagare vilket inte är tillräckligt för att konstatera att
prototypen bidrar till en mer hälsosam arbetsställning.